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南京汽旋式汽水分離再熱器設(shè)備

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-09-01

這種高濕度的蒸汽若直接被導(dǎo)入低壓缸繼續(xù)做功,將會(huì)引發(fā)嚴(yán)重的問(wèn)題。大量的水滴會(huì)對(duì)汽機(jī)葉片產(chǎn)生嚴(yán)重的流動(dòng)加速腐蝕(FAC)。在低壓缸內(nèi),蒸汽以高速流動(dòng),水滴在這種高速氣流的裹挾下,如同高速射出的“微型彈”,不斷撞擊汽機(jī)葉片表面。隨著時(shí)間的推移,葉片表面的金屬材料會(huì)被逐漸侵蝕,不僅會(huì)降低葉片的強(qiáng)度和性能,縮短葉片的使用壽命,還可能引發(fā)葉片斷裂等嚴(yán)重事故,嚴(yán)重威脅整個(gè)核電蒸汽發(fā)電系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)也會(huì)大幅降低發(fā)電效率,增加發(fā)電成本。檢修時(shí)需檢查內(nèi)部腐蝕和結(jié)垢情況。南京汽旋式汽水分離再熱器設(shè)備

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更安全:材料優(yōu)化與FAC防護(hù)設(shè)計(jì)。技術(shù)背景:FAC是濕蒸汽環(huán)境下金屬表面因流動(dòng)沖刷和電化學(xué)腐蝕共同作用導(dǎo)致的材料流失現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)可引發(fā)葉片斷裂等重大事故。傳統(tǒng)MSR的選材往往難以兼顧耐腐蝕性與經(jīng)濟(jì)性,而該公司通過(guò)材料科學(xué)與工程技術(shù)的突破,實(shí)現(xiàn)了安全性能的躍升。創(chuàng)新設(shè)計(jì):抗腐蝕材料選擇:采用高純度奧氏體不銹鋼(如316L改良型)與鎳基合金復(fù)合材質(zhì),表面進(jìn)行微弧氧化處理,明顯提升抗沖刷和耐應(yīng)力腐蝕能力。流場(chǎng)優(yōu)化設(shè)計(jì):通過(guò)計(jì)算流體力學(xué)(CFD)模擬,優(yōu)化蒸汽流道結(jié)構(gòu),降低局部流速突變,減少水滴對(duì)管壁的沖擊能量。冗余防護(hù)層:在關(guān)鍵部位增設(shè)碳化硅涂層,形成雙重防護(hù)屏障,實(shí)驗(yàn)證明可將FAC速率降低80%以上。四川管殼式汽水分離再熱器制造再熱器熱源通常來(lái)自新蒸汽或抽汽。

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運(yùn)行中的檢查試驗(yàn):在機(jī)組運(yùn)行的情況下,對(duì)上述分析進(jìn)行驗(yàn)證檢查:(1)檢查測(cè)量?jī)x表正常。(2)檢查控制新蒸汽進(jìn)入MSR控制閥正常;當(dāng)負(fù)荷降到875MW時(shí),新蒸汽流量波動(dòng)消失,新蒸汽疏水箱水位波動(dòng)亦消失。因此表明MSR新蒸汽進(jìn)汽正常。(3)檢查排向凝汽器的正常排氣閥,開(kāi)啟正常;檢查至高加的排氣,未見(jiàn)異常;當(dāng)機(jī)組功率989MW時(shí),試驗(yàn)打開(kāi)另一排向凝汽器的應(yīng)急排氣閥(正常運(yùn)行時(shí)要求關(guān)閉),疏水箱水位不再波動(dòng),新蒸汽流量為41kg/s且穩(wěn)定。通過(guò)檢查說(shuō)明兩點(diǎn):MSR新蒸汽疏水的不凝結(jié)氣體的排氣量有增加;正常排氣閥后的管道可能有堵塞。(4)檢查疏水箱排水閥門的控制回路和閥門的調(diào)節(jié)特性,正常。疏水箱的疏水線路有兩條(應(yīng)急疏水和正常疏水),對(duì)它們進(jìn)行了切換檢查:將正常疏水閥門由自動(dòng)切換手動(dòng)狀態(tài),應(yīng)急疏水閥關(guān)閉,保持此狀態(tài)約30min,疏水箱水位波動(dòng)幅度基本不變;將應(yīng)急疏水閥開(kāi)啟,正常疏水閥門處于手動(dòng)狀態(tài),保持約30min,疏水箱水位波動(dòng)幅度亦基本不變。因此可以認(rèn)為疏水回路工作正常。(5)MSR內(nèi)部加熱用新蒸汽有無(wú)短路,在機(jī)組運(yùn)行時(shí)無(wú)法檢查,只有在機(jī)組停運(yùn)后進(jìn)行。

我公司的MSR在多個(gè)方面展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢(shì):1.更易維護(hù)。所有汽室均設(shè)置在設(shè)備外部,這一設(shè)計(jì)使得日常維護(hù)變得更加方便。操作人員可以快速對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查和維修,較大程度上減少了停機(jī)時(shí)間,提高了設(shè)備運(yùn)行效率。2.更可靠、更節(jié)能降耗。我們的MSR具有超過(guò)99%的分離效率,上端差比熱平衡規(guī)定小于0.3℃,同時(shí)氣阻小于2KPa。這些指標(biāo)表明,我們的設(shè)備能夠有效地提升系統(tǒng)性能,同時(shí)降低能耗,為客戶創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。3.更靈活布置。針對(duì)不同客戶需求,我們提供立式或臥式兩種布局方案。建議1300MW以上級(jí)別使用立式設(shè)計(jì),以便于更小廠房設(shè)計(jì)。這種靈活性使得我們的產(chǎn)品能夠適應(yīng)不同規(guī)模和結(jié)構(gòu)要求的核電廠。4.疏水排放更有效。我們特別設(shè)計(jì)了疏水排放系統(tǒng),通過(guò)精確結(jié)構(gòu)控制和特殊吹掃方式,有效提高了疏水排放效率。這一措施不僅提高了設(shè)備運(yùn)行效率,還降低了因積水引發(fā)的問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)。再熱器性能衰退需及時(shí)維修或更換。

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疏水排放高效,結(jié)構(gòu)精確控制。疏水排放是MSR運(yùn)行過(guò)程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。我公司的MSR采用了特別的吹掃和精確的結(jié)構(gòu)控制技術(shù),確保疏水能夠及時(shí)、有效地排出設(shè)備。通過(guò)優(yōu)化疏水管道的設(shè)計(jì)和布置,減少了疏水在管道中的積聚和堵塞,避免了因疏水不暢導(dǎo)致的設(shè)備故障。同時(shí),精確的結(jié)構(gòu)控制能夠保證MSR在運(yùn)行過(guò)程中的穩(wěn)定性和可靠性,提高了設(shè)備的整體性能。汽水分離再熱器作為核電發(fā)電系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備,對(duì)于保障汽輪機(jī)的安全運(yùn)行和提高發(fā)電效率具有重要意義。再熱器泄漏會(huì)導(dǎo)致蒸汽品質(zhì)惡化。廣東過(guò)濾汽水分離再熱器廠商

定期清洗可防止結(jié)垢堵塞,維持性能。南京汽旋式汽水分離再熱器設(shè)備

能效突破:分離效率與熱平衡優(yōu)化。通過(guò)CFD數(shù)值模擬與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,實(shí)現(xiàn)兩大能效提升:分離效率>99.5%:采用三級(jí)旋流+折流板復(fù)合分離技術(shù),臨界粒徑處理能力達(dá)5μm,壓降控制在<3kPa;上端差優(yōu)化:再熱系統(tǒng)采用螺旋鰭片管+逆流布置,使再熱后蒸汽過(guò)熱度達(dá)20-30K,較熱平衡規(guī)定值低0.3-0.5℃,減少抽汽量約1.2t/h。某機(jī)組實(shí)測(cè)顯示,MSR投運(yùn)后低壓缸效率提升2.1%,全年節(jié)約標(biāo)煤約480噸。在核電廠的發(fā)電過(guò)程中,飽和蒸汽是主要的能量載體。經(jīng)過(guò)高壓缸的膨脹,蒸汽的溫度和壓力均會(huì)下降,同時(shí)濕度卻會(huì)明顯增加,達(dá)到近15%。這樣的狀態(tài)如果不加以處理,直接導(dǎo)入低壓缸,將會(huì)導(dǎo)致大量水滴的產(chǎn)生,從而對(duì)汽輪機(jī)葉片造成嚴(yán)重的流動(dòng)加速腐蝕(FAC),影響設(shè)備的安全和經(jīng)濟(jì)性。南京汽旋式汽水分離再熱器設(shè)備